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AOD法冶炼护环用奥氏体不锈钢1Mn18Cr18N

更新时间:2025-04-14       点击次数:107

 近年来,国内汽轮发电机行业飞速发展,汽轮发电机组用钢量也显著增加。护环是发电机组设备中重要的部件之一,是汽轮机组中承受应力最高的部件。护环钢对抗应力腐蚀、力学性能等要求较高,传统材料大多采用50Mn18Cr4N50Mn18Cr4WN系列钢,但这些材料在服役过程中抗应力腐蚀能力较差。20世纪80年代中后期开始,国内开始引进使用1Mn18Cr18N 护环钢,并逐步取代传统的50Mn18Cr4N 50Mn18Cr4WN 系列护环钢。1Mn18Cr18N钢的MnCrN含量高,碳含量低,低C和高Cr可以提高钢的耐腐蚀性能,高Mn可以保证顺磁性,高氮可以确保强度满足要求,同时得到稳定的奥氏体。      传统冶炼1Mn18Cr18N钢通常使用VOD工艺进行冶炼,范春玲、王少波等对VOD冶炼工艺进行了研究。然而,VOD工艺是在真空状态下进行,底吹氮气回收率较低,需要使用含氮合金(氮化铬、氮化锰等)进行氮合金化,导致冶炼时间长,且对CCrMn元素成分调整有一定干扰,使得成分精准控制变得更为困难。AOD精炼是在常压下进行,通过使用AOD炉底部氧枪大流量吹入氮气,能够快速实现氮气的合金化,不仅可以缩短冶炼时间,提高生产效率,还可以避免CNCrMn之间成分调整的相互干扰,从而实现成分精准控制。      通过对该材料的分析研究,并结合前期的生产经验,成功地开发了AOD法冶炼1Mn18Cr18N护环钢的工艺,并用氮气合金化取代了含氮合金,提高生产效率的同时,实现了成分的稳定控制。1钢中氮的溶解度热力学计算      在相同的力学性能指标下,提高钢中氮含量就可以相应地降低碳含量,从而进一步提高抗晶间腐蚀能力,最终提高钢材寿命,钢水吸氮反应如下:      式(1)的平衡常数如下:    式中:KN 是钢水中氮的平衡常数;αN 是钢水中氮的活度;PN2 N2平衡分压,PaPθ是标准大气压,PafN是氮的活度系数;[N ]是氮在钢水中的饱和溶解度;    根据ChipmanAnson等研究结果可知:

    由式(1)、式(2)、式(3)可得:

    wagner 模型以及查阅文献可以得到标准大气压下氮的活度系数公式:    式中:[C][Cr][ Mn][ Mo][ Ni][ P][ Si][ S] 分别为钢水中CCrMnMoNiPSiS的质量分数;1Mn18Cr18N 50Mn18Cr4N 钢化学成分见表1,根据式(4)和式(5),氮分压为0.1 MPa条件下,计算出平衡氮质量分数随温度变化关系,如图1所示。   随着钢水温度的降低,两种钢水平衡氮质量分数都不断上升,但1Mn18Cr18N钢变化幅度比50Mn18Cr4N钢更大。    根据式(4)和式(5),在1600℃和氮分压为0.1 MPa 条件下,可计算出1Mn18Cr18N 钢中Cr Mn含量对氮的溶解度关系,如图2所示。随着CrMn 含量的提高,钢水平衡氮质量分数不断增加,19.5%Cr-20%Mn 合金体系中平衡氮质量分数可达0.94%。这主要是由于CrMn元素与氮的亲和力较强,降低了钢水中氮的活度,提高钢水中氮的溶解度。     通过对1Mn18Cr18N钢中氮的溶解度热力学计算可知:随着钢水温度的降低,1Mn18Cr18N钢中氮的溶解度增加;在1600℃时,1Mn18Cr18N 钢中平衡氮质量分数可达0.94%。基于这两方面,冶炼1Mn18Cr18N钢具备氮气合金化的条件。2冶炼生产工艺2. 1 电弧炉、感应炉粗炼钢水    根据设备及模铸能力,设计工艺路线为:20t非真空感应炉+20t 电弧炉→AODLF→模铸钢锭。    1Mn18Cr18N 钢合金元素占比为40%,根据铁合金品位推算出感应炉配低钛高铬4.5 t,所需电弧炉粗炼钢水量为12 t,电弧炉装料量为14 t。为尽可能地降低1Mn18Cr18N 钢最终的磷含量,控制电弧炉出钢磷含量≤0.005%。电弧炉出完钢后将钢包吊至感应炉,感应炉进行出钢操作,感应炉钢水进入钢包氩气搅拌后取样分析成分(见表2),并将钢水转移至AOD炉精炼。2. 2 AOD炉精炼     AOD 炉精炼的基本原理是降碳保铬,整个冶炼过程分为氧化期和还原期。由于Mn 还原性较Cr强,且Mn的饱和蒸气压较大,为防止钢水中Mn元素在吹氧脱碳过程中的大量挥发,AOD 氧化前期不调整Mn元素。氧化期加入石灰造渣,取样C0.02% 后再调整Mn 元素。加入金属Mn 会导致钢水温度降低,为提高钢水温度,采用金属Mn和铝粒同时加入,并保持吹氧,铝粒氧化放热提高钢水温度。每批加入1t 金属Mn100kg 铝粒,共计加入4批。    合金化后切换还原期,加入脱氧剂硅铁、铝粒进行还原,还原过程使用氮气搅拌增氮,还原后出钢。试生产2炉,AOD增氮过程中取样分析氮含量,得到钢水中平均氮含量变化与时间的关系,如图3所示。在吹氮27 min 后,钢水中氮含量达到0.547%,氮的溶解度趋于饱和。

2. 3 LF精炼     AOD精炼结束出钢后,进LF炉进行成分精调,过程中使用底吹氮气搅拌,并根据钢水氮含量补加含氮铬铁或含氮锰铁合金。根据氮的溶解度热力学计算可知,氮的溶解度随着温度的降低而增加,结合钢水液相线,控制精炼温度在1480~1520 ℃,提高氮的溶解度。试生产2炉,LF精炼过程平均氮含量如图4所示,2LF初始样平均氮含量0.628%,随后,使用含氮铬铁或锰铁合金少量多批加入,增氮至0.67%,合金增氮平均回收率为76%,成品平均氮含量为0.68%。虽与理论计算值有差异,但成品氮含量均在成分要求范围内。

    按照设计工艺完成了21Mn18Cr18N钢的冶炼,成分控制稳定,进AOD炉前和成品成分见表2,成分和质量满足工艺要求。3

结论(1)通过对1Mn18Cr18N钢中氮的溶解度进行热力学计算,冶炼1Mn18Cr18N钢具备氮气合金化的条件,并成功采用AOD法冶炼1Mn18Cr18N护环钢,实现了氮气合金化,缩短了冶炼时间,成分控制稳定。(2LF炉精炼过程除了CrMn元素对氮的溶解度有显著影响外,精炼温度对氮的溶解度影响也较大,加入含氮合金,氮的平均回收率为76%。(3)采用AOD底吹氮气合金化,1Mn18Cr18N钢中氮含量仅能达到0.547%左右,通过LF精炼氮含量可达0.68%,满足工艺控制要求。


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