通过对45 钢两种试样状态及冶炼、轧制工艺的分析,找出了白点是导致45 钢断面收缩率不合的根本原因,钢中氢含量高是内因,轧后冷速过快是外因。从源头上减少钢中氢含量及轧后缓冷的措施,可解决由白点引起的塑性偏低问题。1前言 山东特钢有限公司Φ550×1/Φ430×4+Φ320×6 小型轧钢生产线自20投产以来,主要生产45、20 等碳素结构钢,生产规格为Φ16~Φ60 m m 。在生产检验过程中,发现45钢部分炉号的塑性值偏低,主要是断面收缩率达不到标准要求。有批45钢断面收缩率复验率达到28.5% ,严重影响了该生产线的组织和协调。为此组织了对该问题的技术攻关,查找原因、采取措施,确保轧钢生产线稳定、顺行,使出厂钢材达标。2检测与分析 钢材产生断面收缩率不合的原因很多,如化学成分不合、钢中非金属夹杂物含量高、内部疏松严重、内裂等均会引起钢材的塑性降低。共检验45 钢228炉,规格为Φ30~Φ60mm ,因断面收缩率不合导致复验的共65 炉,复验率达到28.5% ,复验后全部合格(统计结果见表1)。为了查找原因,对这65炉断面收缩率不合的炉号进行了一系列统计分析。
2.1 化学成分 通过对化学成分的统计分析,未见有成分异常现象,全部符合标准要求。
2.2 低倍组织 通过对缓冷前钢材低倍组织检验结果的统计分析,除个别炉号存在内部裂纹外,其他无异常现象,全部符合标准要求。
在检验的228炉45钢中,不管其塑性是否合格,约有14.5%的炉号存在1~3.5 mm 的内部裂纹,这个比例与28.5% 的断面收缩率复验率不是十分吻合,但这并不能排除内部裂纹对塑性不合没有影响。 在检查45 钢断面收缩率仅为19%的1支试样时,发现拉伸试样纵向试验面上存在“X "型裂纹(见图1a)在横向断口上存在白色的圆坑。
2.3 生产工艺 1)冶炼:①采用70 t超高功率电炉初炼,电炉使用55% ~65% 废钢,35% ~45% 铁水。采用炉壁氧枪吹氧脱碳,石灰脱磷,偏心炉底无渣出钢。②精炼采用70t LF,渣料由石灰、预熔渣和萤石组成,采用硅锰合金和钢芯铝预脱氧。LF 使用CaC2 和SiC扩散脱氧,出钢前5 min 喂CaSi线进行夹杂物变性处理。精炼过程吹氩操作,连铸前软吹氩处理,充分去除夹杂物、均匀钢水温度。2)连铸:连铸工序钢水过热度20~35℃,拉速1.5~1.8 m/min。3)轧制:①采用150 mm ×150 mm ×2500~5300m m 坯料在蓄热式推钢加热炉内加热,加热炉采用高炉煤气作燃料,计算机温度监测和煤气流量自动控制。连铸坯加热温度1100~1200 ℃。②轧制采用Ф550×1/Ф430×4+Ф320×6 半连轧设备,轧前高压水除磷,开轧温度≥1050 ℃,终轧温度≥950℃,轧材经分段后采用70000 mm ×7470 m m 步进齿条式冷床冷却,钢材剪切为定尺经在线检查后收集、打包、堆垛。钢材于250~450 ℃之间堆垛。3原因分析 根据初验合格率低、复验合格率高的这种特殊情况,对初验和复验试样的状态进行了详细分析。 45钢力学性能初验试样从冷床收集的钢材上剪切后空冷至室温并送检,而复验试样从收集并堆垛缓冷后的钢材中截取,堆垛缓冷的钢材其堆垛温度一般在250℃以上,规格在Ф40mm 以上的堆垛温度更高,一般在350 ℃以上。显然,轧后冷却速度对钢材塑性的影响很大,这种现象归结到钢的氢脆。 钢中氢含量高,钢材轧制后如不采取缓冷措施,就会导致氢裂——白点。为此,对炼钢过程进行了调查,分析了氢的来源。从电炉炼钢的过程看,氢的来源主要有以下两个方面:1)电炉和精炼炉漏水;2)原材料潮湿。包括石灰、氩气、保护渣等控制或贮存不当水分超标。 对以上因素逐一排查。电炉和精炼炉漏水的现象确实存在,但不是连续出现;在连铸平台测得的氩气露点温度为-49℃(理论为-51℃),由此断定氩气中的水分不超标;大包覆盖剂和保护渣使用正常;但石灰自厂外采购,虽随进随用,但由于运输、贮存时间过长,加之厂区地处沿海,气候潮湿,故难免其吸潮粉化,粉化的石灰加入钢中,导致其氢含量过高。通过抽检,钢中氢含量约为(5~7)×10-6。这样高的氢含量,如钢材轧后不实施缓冷,极有可能导致白点缺陷,尤其是含碳量在0.45% 以上的中高碳钢种对白点更为敏感。
因此,45钢断面收缩率不合是由钢中白点引起的,与钢的冶炼、轧后冷却有直接关系,钢中氢含量高是内因,轧后冷速过快是外因。4改进措施 试样采取箱冷处理,模拟钢材堆垛冷却方式,试样的冷却速度与钢材保持一致。采取以上相应措施后,断面收缩率不合的问题得到解决。连续统计228 炉45 钢(规格为Ф16~Ф50m m),断面收缩率一次检验合格率为100%。仅有4 炉出现内裂,内裂纹长度1~2mm ,钢材内部裂纹的发生率下降到1.8% 。说明钢材的内部裂纹由白点引起,试样采取的缓冷工艺是正确的。 此外,应从源头上减少钢中氢含量,如减少电炉、精炼炉漏水,减少石灰吸潮的环节,最好采用自产石灰,以缩短石灰自产出至使用的间隔时间;同时,钢材轧后应进行250℃以上堆垛缓冷处理,试样随垛缓冷或模拟堆垛缓冷(砂冷或箱冷)。